月回报30%,这样的投资哪里找?
统计数据显示,在美国,蒸汽系统的平均热效率只有56.3%,被浪费的热能达到总热能43.7%。毋庸置疑,我国蒸汽系统的平均节能空间更高于43.7%,节能潜力巨大。
一家大型食品生产企业,生产用汽量大,年耗煤金额高达人民币8500多万元。经现场诊断和评估发现,其具有30%以上的节能潜力。这意味着,该企业通过蒸汽节能每年可创收2500多万元,还不含蒸汽系统改造为企业带来设备效率、产品品质提升和设备维修保养费用、停机率降低以及减少污染排放等经济效益和社会效益。初步估算,其系统改造投资可控制在人民币600万之内,资金回收期不到一个季度。
对于一家蒸汽用量为20吨/小时的企业,其蒸汽节能空间往往在6吨/小时以上。煤改气后,蒸汽价格在300元/吨以上。一个24小时连续生产的企业,通过蒸汽系统改造,每年可增加约1500多万的收益。改造投资预计在人民币400万左右,这样资金回收期约三个月。
一家化工企业,年蒸汽成本1100多万元,目前企业经营状况正处于盈亏平衡点。如果对蒸汽系统进行优化改造,同样可以预期30%以上的节能效果,打破盈亏平衡僵局,为企业赢得至少330多万元的年利润。
最近,接到某客户副总电话,对方称孚雷德为其提供的蒸汽系统优化方案在春节后就投入运行,效果非常满意,尤其令客户惊喜的是,实际节约蒸汽达到33.3%之高。
目前,大多数蒸汽用户没有意识到蒸汽系统节能潜力之大,为此,孚雷德根据多年对大量蒸汽用户的现场考察和系统改造经历,对此整理如下,供大家参考:
因冷凝水直接排放造成约17%的热能浪费。很多企业未进行冷凝水回收利用,尤其那些由电厂供汽的蒸汽用户,大约有90%的企业冷凝水最终排掉。 因每家企业的冷凝水排放温度和压力都各不相同,造成能源浪费比例也高低不一,17%只是一个较接近实际的平均值。
因设备出口疏水问题引起约25%的蒸汽泄漏。因疏水阀质量或选型问题引起的疏水问题多年来一直非常普遍。要么疏水阀处于漏汽状态,要么索性去掉疏水阀而靠人工手动疏水或设备出口直排,造成更大的蒸汽浪费。这部分浪费在国内企业仍然非常严重,平均25%的浪费较能反应目前实际状况。
因蒸汽压力偏高造成约5%的蒸汽浪费。孚雷德考察过的蒸汽用户中95%以上的企业存在这种问题。而蒸汽工作压力高于工艺需求压力时会增加耗汽量,造成能源浪费。
因加热温度波动大而引起约10%的热能浪费。多数企业认为,只要加热温度满足工艺要求即可,并将加热温度控制在一个较大的范围内,有时还是人工手动控制。结果,实际温度往往在满足工艺要求最低温度以上大范围波动,造成蒸汽耗量的增加。
保温不良导致3%的热能浪费。大约有80%的蒸汽用户没有对阀门进行保温,也有很多企业未对用汽设备保温,造成热能浪费。这部分热能损失计算复杂而耗时,涉及到未保温阀门或设备数量、厚度、传热系数、环境温度、环境湿度和风速等等,根据经验,3%是比较合理的假定值。
可见,我国蒸汽节能空间巨大,对蒸汽节能改造的投资多数可在3个月左右回收,相当于月回报率30%以上,这还未包含通过碳交易和环保税减免会为企业带来的收益。即使30%的月回报,这样的投资哪里找?